近来,新疆天业天伟化工厂(下称天伟化工厂)成功完结糊树脂过滤器浆料收回晋级改造项目,完成了资源高效运用,为该厂节能减排和本钱操控做出活跃奉献,成效显著。
一直以来,天伟化工厂聚合糊树脂出产中釜反响完毕,通过后期升温、降温,收回到达设定的压力结尾,才干发动聚合釜卸料程序,对过滤器滤网进行潮湿,胶乳才经卸料过滤器排入卸料槽。
卸料完毕后,还要进行卸料槽收回,中控室操作人员依据卸料槽压差判别过滤器要不要整理。过滤器卸料不畅时,操作人员要间歇性对过滤器进行冲刷,过滤器中残留胶乳,运用冲刷水,形成物料糟蹋,添加环保岗位工作量和压滤机卸泥频次,影响糊树脂清洗水浊度、悬浮物方针,添加岗位人员操作频次。
针对以上问题,天伟化工厂“品创之星”党员攻关团队,安排专业方面技术人员深化现场勘测,通过重复评论和试验证明,联络设备厂家,终究确认了技改计划。对卸料过滤器排污阀和管线做改造,在卸料过滤器底部加装滚筒筛,对过滤器内渣料和胶乳进行别离,浆料在滚筒内旋转别离,渣料输送到滚筒筛后,在渣料池装袋,别离出的胶乳经胶乳输送泵送至枯燥受槽。
改造完结后,全年能收回胶乳300立方米,削减压滤料,添加经济效益200多万元,还能够大大削减过滤器整理过程中形成的浆料外溢,改进现场环境,完成绿色出产和节能降耗方针。(刘秉权)